基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡的鐵水預處理終點硫含量預報模型.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩69頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、隨著冶金工業(yè)的發(fā)展和鋼質量的不斷提高,鐵水預脫硫成為鋼鐵生產(chǎn)工藝流程中的一項重要任務。為了實現(xiàn)鐵水預處理工藝過程快節(jié)奏、高效率化的生產(chǎn)發(fā)展需求,前人提出了利用計算機模型進行鐵水預處理終點硫含量預報的方法。但預報終點硫含量的過程是一個非常復雜的工藝過程,應用傳統(tǒng)的工藝理論建模已難以適應其多參數(shù)、非線性和高度不確定對象的特點,因此近年來多采用人工智能的方法來進行預報。 課題以梅山鋼鐵公司(以下簡稱梅鋼)和本溪鋼鐵公司(以下簡稱本鋼)

2、的鐵水預處理生產(chǎn)工藝為研究背景,采用改進的BP算法,應用VisualBasic6.0高級程序語言進行程序設計,建立鐵水預處理終點硫含量預報模型。模型建立過程中,針對BP網(wǎng)絡迭代次數(shù)多、收斂速度慢等問題對標準BP算法進行了分析和改進,得到了適于本模型的改進型BP算法。對模型中各個參數(shù)的選擇做了較詳細的選擇分析,從熱力學和動力學的角度出發(fā),結合現(xiàn)場數(shù)據(jù)情況,深入考察了影響鐵水預處理終點硫含量的各種因素,確定了模型的網(wǎng)絡結構及輸入、輸出參數(shù)。

3、 用梅鋼的1154爐數(shù)據(jù)和本鋼的1900爐數(shù)據(jù)作為模型的訓練樣本,另外,再分別隨機選取100爐數(shù)據(jù)作為模型測試樣本,分別對模型進行了訓練和測試。然后,對產(chǎn)生誤差的原因以及模型各個輸入?yún)?shù)與終點硫含量的關系進行了分析和討論。 課題得到的主要結論如下: (1)提出了采用自適應調整學習率、增加動量項和最大誤差學習法的適合本課題使用的改進BP算法。其中,新提出的自適應調整學習率改進方法如下: {η(t)=η(t-

4、1)·(1+b/Y),α=α;△E<0η(t)=η(t-1)·(1-b/Y),α=0;△E>0(2)確定模型輸入?yún)?shù)為:鐵水溫度、鐵水重量、鎂粉耗量、石灰粉耗量、初始硫含量;模型的輸出參數(shù)為:終點硫含量; (3)改進的BP算法比標準BP算法預報誤差≤0.003%的精度提高28%; (4)梅鋼模型的網(wǎng)絡結構為5-14-1結構,動量項為0.6。本鋼模型的網(wǎng)絡結構為5-10-1結構,動量項為0.7。輸入輸出數(shù)據(jù)歸一化范圍均為[

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論